“全自動測溫取樣”助推遷鋼精煉上水平_米兰竞技足球俱乐部官网_米兰体育官方网页 中國國際礦業大會
首頁  |  行業風向  |   技術裝備  |  正文
“全自動測溫取樣”助推遷鋼精煉上水平
發表時間 :2013-04-10    來源:首鋼日報

  為(wei) 提高精煉設備自動化和精細化程度,實現潔淨鋼冶煉,遷鋼公司組織攻關(guan) 精煉係統自動測溫取樣技術。經過調研和係統研發,首套機器人自動測溫取樣係統在一煉鋼LF爐成功上線使用。經過現場考驗,該係統完全能滿足冶金現場相對惡劣的環境,效果較好。目前,二煉鋼LF爐、RH爐也先後安裝了該係統,為(wei) 高端品種鋼生產(chan) 奠定了基礎。
  機器人自動測溫取樣係統由遷鋼和首鋼莫托曼公司聯合設計研發,將工業(ye) 機器人和冶金現場實際結合起來,有效解決(jue) 了高溫、粉塵、強磁場環境下機器人穩定運行的難題,最終實現了全自動測溫取樣。該係統主要由後台控製係統、機器人本體(ti) 、探頭存放倉(cang) 和槍體(ti) 本身四部分構成,其中,二級計算機控製模型可以按照生產(chan) 需要,設定、控製機械手的運行軌跡,進行測溫取樣。機器人不僅(jin) 可以精確檢測出鋼水某一點的溫度,還可以快速取出鋼水樣品,對提高鋼水溫度控製精度,提高冶煉質量,降低原材料消耗和職工勞動強度具有重要意義(yi) 。
  遷鋼公司堅持實施以全流程精心操作、精準控製、精益求精為(wei) 內(nei) 容的精細化管理,本著“不斷提高設備自動化程度,盡最大可能減少人為(wei) 幹預”的原則,持續進行設備自動化升級改造,以達到穩定操作、降低消耗、提高質量,滿足生產(chan) 精品板材的需要。鋼水在精煉過程中,溫度隨時在變化,過去人工測溫取樣,存在一定的不穩定性和差異性,操作上很難實現精確定點取樣,最終得到的鋼水溫度不可避免存在偏差。尤其是按照板坯恒定拉速組織生產(chan) 後,對鋼水溫度的控製精度提出了更加苛刻的要求,1度的誤差都有可能造成拉速的波動,影響生產(chan) 組織銜接。
  為(wei) 了設備盡快投入使用,精煉技術人員一方麵查閱大量技術資料,對國外蒂森自動化測溫取樣情況進行調研;另一方麵不斷收集數據,進行對比分析,積累了大量寶貴的原始數據,並將這些數據與(yu) 生產(chan) 工藝緊密結合,向莫托曼設計方提出了工藝上的要求。在安裝調試過程中,技術人員還對機器人的原始設計進行了多處改進和提高。例如,測溫取樣過程中,需要計算鋼水淨空,以便知道測溫槍插入深度。為(wei) 此,經過研究攻關(guan) ,最終在升降裝置上安裝了激光液麵定位儀(yi) ,及時測量出淨空數據傳(chuan) 到後台,保證了測溫數據的準確性。
  通過多年的不斷摸索實踐積累,機器人自動測溫取樣係統逐步成熟完善,測溫精度控製在正負3度,機器人使用率穩定在95%以上。